12月28日,國電濮陽熱電有限公司1號機組煙氣超低排放改造驗收會如期召開,經(jīng)過前期監(jiān)測、聽取匯報、現(xiàn)場勘查,與會專家一致同意該公司1號機組煙氣超低排放改造通過驗收,向打造“綠色國電”邁出了堅實的一步,成為河南省首家完成煙氣超低排放的熱電聯(lián)產(chǎn)機組,為實施河南省“藍天計劃”做出了積極貢獻。
國電濮陽熱電有限公司成立于2003年11月,一期工程建設2×210MW熱電機組,兩臺機組均于2006年投產(chǎn),配套的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫及四電場靜電除塵器等環(huán)保設施同步投運。自投產(chǎn)以來,該公司高度重視節(jié)能減排工作,陸續(xù)完成了脫硫一爐一塔改造、兩臺機組濕式除塵器改造、低氮燃燒器及脫硝改造等技術改造,環(huán)保指標不斷優(yōu)化。
根據(jù)國家及河南省環(huán)保政策要求,按照集團公司總體安排,該公司積極推進機組的超低排放改造,2014年12月委托國電環(huán)境保護研究院對機組超低排放改造工程進行了可行性研究。2015年初開始土建施工,改造期間科學組織,兩臺爐交叉施工,在不停爐的情況下實現(xiàn)了脫硫AFT塔與原吸收塔的對接,大大縮短了施工工期,于11月份完成了兩臺機組煙氣超低排放改造工程,煙氣排放濃度達到天然氣機組排放標準。
脫硝提效改造是在原有低氮燃燒器+SCR脫硝的基礎上,加裝第三層催化劑,安裝第三層聲波吹灰器,設計脫硝入口NOX濃度550mg/Nm3,排放濃度≤50mg/Nm3,脫硝效率≥91%;脫硫提效改造是在原有石灰石-石膏濕法脫硫的基礎上,進行單塔雙循環(huán)改造,將原吸收塔抬高,增加三層噴淋層,新建AFT漿池,同時對進出口煙道、氧化風、供漿系統(tǒng)等附屬設備進行優(yōu)化,設計脫硫入口SO2濃度3860mg/Nm3,排放濃度≤35mg/Nm3,脫硫效率≥99.1%;除塵提效改造是在原配套建設兩臺雙室四電場靜電除塵器基礎上,在脫硫后增設濕式靜電除塵器,干式靜電除塵器入口煙塵濃度按43.94g/Nm3設計,出口煙塵濃度按80mg/Nm3以內(nèi)控制,同時脫硫改造中對脫硫除霧器進行改造,控制脫硫出口煙塵濃度在30mg/Nm3內(nèi),利用濕式靜電除塵器,煙塵排放達到低于5mg/Nm3的要求,綜合除塵效率≥99.99%;CEMS監(jiān)測儀表更新改造是根據(jù)河南省環(huán)保廳相關文件的要求,對超低排放出口CEMS進行了改造,主要包括流量計、煙氣分析儀、煙塵分析儀及監(jiān)測系統(tǒng)、濕度、氧量等。
該公司1號機組煙氣超低排放改造及CEMS改造于11月1日整體完工,并于11月2日隨機組啟動投入運行。11月5日起,煙氣各項指標均穩(wěn)定達到超低排放標準。11月10日至13日,委托河南省電力科學研究院對1號機組超低排放出口CEMS儀表進行了現(xiàn)場比對監(jiān)測,12月9日,儀表通過省環(huán)境監(jiān)控中心驗收。12月14日至20日,委托河南省電力科學研究院對1號機組進行了煙氣超低排放監(jiān)測試驗,試驗報告顯示在五種不同工況負荷、不同煤質條件下,該公司1號機組煙氣污染物排放濃度均低于《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)中天然氣機組污染物排放濃度限值,達到了超低排放水平。
據(jù)悉,該公司2機組煙氣超低排放改造驗收工作將于近日啟動。