中國電力網訊 石膏作為生產副產品,是大唐琿春發(fā)電廠不可忽視的一個效益增長點。近期,經過專業(yè)人員對石膏數據的細致分析,發(fā)現石膏產品含水量大,品質有所下降,導致銷量受到了一定影響。為盡快扭轉這種局面,該廠發(fā)電輔控四班全力開展技術攻關,創(chuàng)新生產工藝,取得了明顯成效。
“影響石膏品質的關鍵環(huán)節(jié)是什么?如何進行調整,提高指標,保證質量呢?”該廠輔控四班輔控長鹿天勛將這種情況看在眼里,記在心上。為了盡快找到原因,他在三值班操作任務較少的時候,帶領主值班員權虎哲、值班員王忠權組成了“攻堅三人組”,帶著解決難題的決心,對真空皮帶脫水機系統(tǒng)的各個閥門的開度及當時設備運行工況進行了徹底排查,卻并沒有發(fā)現任何問題。
那么,“問題究竟出在哪里呢?”,鹿天勛與班組人員同時陷入了深深的思考當中。突然之間,他想到了年初班組所開展的題為《提高石膏品質,保證脫硫系統(tǒng)經濟運行》的QC研究,這里能不能有值得借鑒的經驗呢?于是,鹿天勛將方案取出來,大家圍坐在一起,再次進行“攻關”分析。第一次實驗過程中,他們降低真空皮帶機轉速,提升真空,增大給漿量,開啟兩個旋流,同時提升旋流器壓力以加強旋流子分離效果。在1小時的細致觀察過程中,權虎哲自言自語到:“看來,調整真空皮帶機轉速和壓力,效果不明顯啊”。但這并沒有動搖大家的求知欲和攻關決心,反而是越挫越勇?!芭f旋流器不行,那新旋流器怎么樣呢?”,身邊王忠權的一句話,點醒了夢中人。鹿天勛立即向發(fā)電部申請,與專業(yè)工程師共同著手實施第二方案。在投入改造后的新旋流器后,將其切換后改為1個旋流子運行,將旋流器壓力由150KPA降低至130KPA,真空也隨之調整下降至32KPA左右,皮帶機轉速繼續(xù)向下降調整。經過近五個小時的反復試驗,產出后的石膏經化驗,水份由30%降至13%,顏色純正,達到了規(guī)定要求,且碳酸鈣含量降至2.73%,達到了投產以來最好水平。經過半個月的運行,出產石膏始終保持良好品質。
鹿天勛帶領的攻關小組,用鍥而不舍的精神,對工作高度負責的態(tài)度,在該廠攻堅創(chuàng)效工作中想事、干事、干成事,展現了立足本崗盡責擔當、勇于奉獻的精神。他們僅僅是琿電職工的一個縮影,在企業(yè)處僵治困、沖刺全年任務目標的關鍵時期,全廠職工正在以迎難而上的堅定決心和奮力攻堅的敬業(yè)精神,為企業(yè)的高質量發(fā)展貢獻著智慧和力量。