“皮帶運(yùn)行正常!”伴隨著大家的歡呼聲,大唐湘潭發(fā)電公司3E號磨煤機(jī)甲側(cè)給煤機(jī)控制柜改造圓滿收官!
此次3E號磨煤機(jī)甲側(cè)給煤機(jī)控制柜改造歷時(shí)1個(gè)多月,工作難度大、任務(wù)重。“啃”下這塊“硬骨頭”的是該公司控制部熱控二班。
“公司60萬千瓦機(jī)組給煤機(jī)控制板經(jīng)常出現(xiàn)一些難以排除的故障,嚴(yán)重影響設(shè)備的安全運(yùn)行,怎么辦?”
“問題必須解決!”該公司控制部相關(guān)負(fù)責(zé)人明確。
“在確保安全的前提下,給煤機(jī)的稱重和轉(zhuǎn)速等信號是否可以跳過控制面板,直接進(jìn)入DCS系統(tǒng)呢?”該公司控制部熱控專業(yè)員工有了這么一個(gè)設(shè)想。
想法提出來了,是否可行呢?這還需要經(jīng)過論證。
此項(xiàng)工作交由該公司控制部專工胡文龍負(fù)責(zé)。他經(jīng)過分析計(jì)算及對具體實(shí)施方案的論證,確定了改造方案:給煤機(jī)主電機(jī)和清掃鏈直接由DCS系統(tǒng)控制啟停、工作方式的選擇、連鎖和保護(hù);同時(shí)稱重和轉(zhuǎn)速通過變送器轉(zhuǎn)換為4至20毫安信號直接送入DCS系統(tǒng),經(jīng)過計(jì)算后得出給煤量,算出的給煤量與給煤量指令進(jìn)行偏差PID計(jì)算后給出變頻器指令,控制給煤機(jī)轉(zhuǎn)速,從而使給煤量與指令一致,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制。
方案確定了,具體實(shí)施的重任交到了該公司控制二班。
“做就要做好!”接到任務(wù)后,熱控二班說干就干,成立了由譚江華為組長的控制柜改造小組,利用3號機(jī)組大修的機(jī)會,開始了打造精品之旅。
第一步,控制二班要讓控制柜里的接線做到既安全穩(wěn)固又美觀。
為了做到這一點(diǎn),譚江華師傅頗費(fèi)了一番心思。他首先根據(jù)改造實(shí)施方案中的控制柜接線圖,先確定了控制柜的大小,然后把需要的空氣開關(guān)、轉(zhuǎn)速、稱重變送器、端子排等合理的固定在控制柜中,最后依照圖紙接線。
在接線的過程中,每一根線的長度和彎曲度,譚江華師傅都精益求精地做到最適宜和美觀。每一根線,譚江華師傅都要求套好號碼筒,以確保作業(yè)組成員在操作過程中能夠快速找到需要的信號線。
接線完成后,為保證線路正確,接上電源后,譚江華師傅用萬用表對每一對線路都測量了一遍。嚴(yán)謹(jǐn),嚴(yán)謹(jǐn),再嚴(yán)謹(jǐn),這就是控制二班打造精品的態(tài)度。當(dāng)完成接線的控制柜放在作業(yè)組成員面前的時(shí)候,大家不禁感嘆:“這是工藝品啊!”
第二步,控制二班要確保對線100%正確。
線接好之后,接下來就是繁瑣的對線工作。對線時(shí)需要一人在控制柜處拆線,另外的人員則核對信號線并短接,同時(shí)另一人到DCS間的端子柜處用萬用表測量拆除的信號線,看是否是短接的。信號線一通一斷而萬用表也一通一斷,這樣就確保了線路正確。由于信號線較多而且原柜內(nèi)接線復(fù)雜,對線工作可花了大家一番功夫。
第三步,控制二班要調(diào)試確保一切正常。
完成接線、對線之后,作業(yè)組成員開始了調(diào)試工作。
在調(diào)試的過程中,作業(yè)組成員遇到了控制屏上發(fā)出指令但就地給煤機(jī)不啟動及DCS系統(tǒng)組態(tài)中的一些問題。抱著一定要打造精品項(xiàng)目的決心,作業(yè)組成員認(rèn)真對待,逐一穩(wěn)妥地解決工作中遇到了各種難題!
大家經(jīng)過仔細(xì)琢磨、查對,所有故障最終被一一消除。調(diào)試完畢,給煤機(jī)正常運(yùn)行!經(jīng)過測試,控制柜改造完成后,給煤調(diào)節(jié)的時(shí)間在7至8秒左右,給煤稱重的理論誤差可以控制在千分之五左右。
控制二班作業(yè)組成員精品細(xì)“磨”,既節(jié)約了改造費(fèi)用,又確保了設(shè)備安全,打造了精品,3E號磨煤機(jī)甲側(cè)給煤機(jī)控制柜改造獲得成功!